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液壓系統(tǒng)故障維修
文章來源: http://jiyisk.cn 作者: 武漢星興達液壓氣動設(shè)備有限公司 時間: 2024-12-27

  液壓傳動系統(tǒng)在數(shù)控機床中占有很重要的位置,加工中心的刀具自動交換系統(tǒng)(ATC),托盤自動交換系統(tǒng),主軸箱的平衡,主軸箱齒輪的變檔以及回轉(zhuǎn)工作臺的夾緊等一般都采用液壓系統(tǒng)來實現(xiàn)。

  機床液壓設(shè)備是由機械、液壓、電氣及儀表等組成的統(tǒng)一體,分析系統(tǒng)的故障之前必須弄清楚整個液壓系統(tǒng)的傳動原理、結(jié)構(gòu)特點,然后根據(jù)故障現(xiàn)象進行分析、判斷,確定區(qū)域、部位、以至于某個元件。液壓系統(tǒng)的工作總是由壓力、流量、液流方向來實現(xiàn)的,可按照這些特征找出故障的原因并及時給予排除。造成故障的主要原因一般不外有三種情況:一是設(shè)計不完善或不合理;二是操作安裝有誤,使零件、部件運轉(zhuǎn)不正常;三是使用、維護、保養(yǎng)不當(dāng)。前一種故障必須充分分析研究后進行改裝、完善,后兩種故障可以用修理及調(diào)整的方法解決。

  9.1.1 液壓系統(tǒng)常見故障的特征

  設(shè)備調(diào)試階段的故障率較高,存在問題較為復(fù)雜,其特征是設(shè)計、制造、安裝以及管理等問題交織在一起。除機械、電氣問題外,一般液壓系統(tǒng)常見故障有:

  1)接頭連接處泄漏。

  2)運動速度不穩(wěn)定。

  3)閥心卡死或運動不靈活,造成執(zhí)行機構(gòu)動作失靈。

  4)阻尼小孔被堵,造成系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定或壓力調(diào)不上去。

  5)閥類元件漏裝彈簧或密封件,或管道接錯而使動作混亂。

  6)設(shè)計、選擇不當(dāng),使系統(tǒng)發(fā)熱,或動作不協(xié)調(diào),位置精度達不到要求。

  7)液壓件加工質(zhì)量差,或安裝質(zhì)量差,造成閥類動作不靈活。

  8)長期工作,密封件老化,以及易損元件磨損等,造成系統(tǒng)中內(nèi)外泄漏量增加,系統(tǒng)效率明顯下降。

  9.1.2 液壓元件常見故障及排除

  1、液壓泵故障

  液壓泵主要有齒輪泵、葉片泵等,下面以齒輪泵為例介紹故障及其診斷。齒輪泵最常見的故障是泵體與齒輪的磨損、泵體的裂紋和機械損傷。出現(xiàn)以上情況一般必須大修或更換零件。

  在機器運行過程中,齒輪泵常見的故障有:噪聲嚴(yán)重及壓力波動;輸油量不足:液壓泵不正?;蛴幸垃F(xiàn)象。

  (1)噪聲嚴(yán)重及壓力波動可能原因及排除方法

  1)泵的過濾器被污物阻塞不能起濾油作用:用干凈的清洗油將過濾器去除污物。

  2)油位不足,吸油位置太高,吸油管露出油面:加油到油標(biāo)位,降低吸油位置。

  3)泵體與泵蓋的兩側(cè)沒有加紙墊;泵體與泵蓋不垂直密封:旋轉(zhuǎn)時吸入空氣:泵體與泵蓋間加入紙墊;泵體用金剛砂在平板上研磨,使泵體與泵蓋垂直度誤差不超過0.005mm,緊固泵體與泵蓋的聯(lián)結(jié),不得有泄漏現(xiàn)象。

  4)泵的主動軸與電動機聯(lián)軸器不同心,有扭曲磨擦:調(diào)整泵與電動機聯(lián)軸器的同心度,使其誤差不超過0.2mm。

  5)泵齒輪的嚙合精度不夠:對研齒輪達到齒輪嚙合精度。

  6)泵軸的油封骨架脫落,泵體不密封:更換合格泵軸油封。

  (2)輸油不足的可能原因及排除方法

  1)軸向間隙與徑向間隙過大:由于齒輪泵的齒輪兩側(cè)端面在旋轉(zhuǎn)過程中與軸承座圈產(chǎn)生相對運動會造成磨損,軸向間隙和徑向間隙過大時必須更換零件。

  2)泵體裂紋與氣孔泄漏現(xiàn)象:泵體出現(xiàn)裂紋時需要更換泵體,泵體與泵蓋間加入紙墊,緊固各聯(lián)接處螺釘。

  3)油液黏度太高或油溫過高:用20#機械油選用適合的溫度,一般20#全損耗系統(tǒng)用油適用10~50oC的溫度工作,如果三班工作,應(yīng)裝冷卻裝置。

  4)電動機反轉(zhuǎn):糾正電動機旋轉(zhuǎn)方向。

  5)過濾器有污物,管道不暢通:清除污物,更換油液,保持油液清潔。

  6)壓力閥失靈:修理或更換壓力閥。

  (3)液壓泵運轉(zhuǎn)不正?;蛴幸垃F(xiàn)象的可能原因及排除方法

  1)泵軸向間隙及徑向間隙過?。狠S向、徑向間隙過小則應(yīng)更換零件,調(diào)整軸向或徑向間隙。

  2)滾針轉(zhuǎn)動不靈活:更換滾針軸承。

  3)蓋板和軸的同心度不好:更換蓋板,使其與軸同心。

  4)壓力閥失靈:檢查壓力閥彈簧是否失靈,閥體小孔是否被污物堵塞,滑閥和閥體是否失靈;更換彈簧,清除閥體小孔污物或換滑閥。

  5)泵和電動機間聯(lián)軸器同心度不夠:調(diào)整泵軸與電動機聯(lián)軸器同心度,使其誤差不超0.20mm。

  6)泵中有雜質(zhì):可能在裝配時有鐵屑遺留,或油液中吸入雜質(zhì);用細銅絲網(wǎng)過濾全損耗系統(tǒng)用油,去除污物。

  2.整體多路閥常見故障的可能原因及排除方法

  (1)工作壓力不足

  1)溢流閥調(diào)定壓力偏低:調(diào)整溢流閥壓力。

  2)溢流閥的滑閥卡死:拆開清洗,重新組裝。

  3)調(diào)壓彈簧損壞:更換新產(chǎn)品。

  4)系統(tǒng)管路壓力損失太大:更換管路,或在許用壓力范圍內(nèi)調(diào)整溢流閥壓力。

  (2)工作油量不足

  1)系統(tǒng)供油不足:檢查油源。

  2)閥內(nèi)泄漏量大,作如下處理:如油溫過高,粘度下降,則應(yīng)采取降低油溫措施;如油液選擇不當(dāng),則應(yīng)更換油液;如滑閥與閥體配合間隙過大,則應(yīng)更換新產(chǎn)品。

  (3)復(fù)位失靈 復(fù)位彈簧損壞與變形,更換新產(chǎn)品。

  (4)外泄漏

  1)Y形圈損壞,更換產(chǎn)品。

  2)油口安裝法蘭面密封不良。檢查相應(yīng)部位的緊固和密封。

  3)各結(jié)合面緊固螺釘、調(diào)壓螺釘背帽松動或堵塞,緊固相應(yīng)部件。

  3.電磁換向閥常見故障的可能原因和排除方法

  (1)滑閥動作不靈活

  1)滑閥被拉壞:拆開清洗,或修整滑閥與閥孔的毛刺及拉壞表面。

  2)閥體變形:調(diào)整安裝螺釘?shù)膲壕o力,安裝轉(zhuǎn)矩不得大于規(guī)定值。

  3)復(fù)位彈簧折斷:更換彈簧。

  (2)電磁線圈燒損

  1)線圈絕緣不良:更換電磁鐵

  2)電壓太低:使用電壓應(yīng)在額定電壓的90%以上。

  3)工作壓力和流量超過規(guī)定值:調(diào)整工作壓力,或采用性能更高的閥。

  4)回油壓力過高:檢查背壓,應(yīng)在規(guī)定值16MPa以下。

  4.液壓缸故障及排除方法

  (1)外部漏油

  1)活塞桿碰傷拉毛:用極細的砂紙或油石修磨,不能修的,更換新件。

  2)防塵密封圈被擠出和反唇:拆開檢查,重新更新。

  3)活塞和活塞桿上的密封件磨損與損傷:更換新密封件。

  4)液壓缸安裝定心不良,使活塞桿伸出困難:拆下來檢查安裝位置是否符合要求。

  (2)活塞桿爬行和蠕動

  1)液壓缸內(nèi)進入空氣或油中有氣泡:松開接頭,將空氣排出。

  2)液壓缸的安裝位置偏移:在安裝時必須檢查,使之與主機運動方向平行。

  3)活塞桿全長和局部彎曲:活塞桿全長校正直線度誤差應(yīng)小于等于0.03/100mm或更換活塞。

  4)缸內(nèi)銹蝕或拉傷。去除銹蝕和毛刺,嚴(yán)重時更換缸筒。

  例387.供油回路的故障維修

  故障現(xiàn)象:供油回路不輸出壓力油。

  分析及處理過程:以一種常見的供油裝置回路為例,如圖9-1所示。液壓泵為限壓式變量葉片泵,換向閥為三位四通M型電磁換向閥。啟動液壓系統(tǒng),調(diào)節(jié)溢流閥,壓力表指針不動作,說明無壓力;啟動電磁閥,使其置于右位或左位,液壓缸均不動作。電磁換向閥置于中位時,系統(tǒng)沒有液壓油回油箱。檢測溢流閥和液壓缸,其工作性能參數(shù)均正常。而液壓系統(tǒng)沒有壓力油輸出,顯然液壓泵沒有吸進液壓油,其原因可能會有:液壓泵的轉(zhuǎn)向不對;吸油濾油器嚴(yán)重堵塞或容量過小:油液的粘度過高或溫度過低;吸油管路嚴(yán)重漏氣;濾油器沒有全部浸入油液面以下或油箱液面過低;葉片在轉(zhuǎn)子槽中卡死;液壓泵至油箱液面高度大于500mm等。經(jīng)檢查,泵的轉(zhuǎn)向正確,濾油器工作正常,油液的粘度、溫度合適,泵運轉(zhuǎn)時無異常噪聲,說明沒有過量空氣進入系統(tǒng),泵的安裝位置也符合要求。將液壓泵解體,檢查泵內(nèi)各運動副,葉片在轉(zhuǎn)子槽中滑動靈活,但發(fā)現(xiàn)可移動的定子環(huán)卡死于零位附近。變量葉片泵的輸出流量與定子相對轉(zhuǎn)子的偏心距成正比。定子卡死于零位,即偏心距為零,因此泵的輸出流量為零。具體說,葉片泵與其他液壓泵一樣都是容積泵,吸油過程是依靠吸油腔的容積逐漸增大,形成部分真空,液壓油箱中液壓油在大氣壓力的作用下,沿著管路進入泵的吸入腔,若吸入腔不能形成足夠的真空(管路漏氣,泵內(nèi)密封破壞),或大氣壓力和吸入腔壓力差值低于吸油管路壓力損失(過濾器堵塞,管路內(nèi)徑小,油液粘度高),或泵內(nèi)部吸油腔與排油腔互通(葉片卡死于轉(zhuǎn)子槽內(nèi),轉(zhuǎn)子體與配油盤脫開)等因素存在,液壓泵都不能完成正常的吸油過程。液壓泵壓油過程是依靠密封工作腔的容積逐漸減小,油液被擠壓在密封的容積中,壓力升高,由排油口輸送到液壓系統(tǒng)中。由此可見,變量葉片泵密封的工作腔逐漸增大(吸油過程),密封的工作腔逐漸減小(壓油過程),完全是由于定子和轉(zhuǎn)子存在偏心距而形成的。當(dāng)其偏心距為零時,密封的工作腔容積不變化,所以不能完成吸油、壓油過程,因此上述回路中無液壓油輸入,系統(tǒng)也就不能工作。

  故障原因查明,相應(yīng)排除方法就好操作了。排除步驟是:將葉片泵解體,清洗并正確裝配,重新調(diào)整泵的上支承蓋和下支承蓋螺釘,使定子、轉(zhuǎn)子和泵體的水平中心線互相重合,使定子在泵體內(nèi)調(diào)整靈活,并無較大的上下竄動,從而避免定子卡死而不能調(diào)整的故障。

  例388.壓力控制回路的故障維修

  故障現(xiàn)象:壓力控制回路中溢流不正常。

  分析及處理過程:溢流閥主閥心卡住 如圖9-2所示的壓力控制回路中,液壓泵為定量泵,采用三位四通換向閥,中位機能為Y型。所以,液壓缸停止工作運行時,系統(tǒng)不卸荷,液壓泵輸出的壓力油全部由溢流閥溢回油箱。系統(tǒng)中的溢流閥通常為先導(dǎo)式溢流閥,這種溢流閥的結(jié)構(gòu)為三級同心式。三處同軸度要求較高,但這種溢流閥用在高壓大流量系統(tǒng)中,調(diào)壓溢流性能較好。將系統(tǒng)中換向閥置于中位,調(diào)整溢流閥的壓力時發(fā)現(xiàn),當(dāng)壓力值調(diào)在10MPa以下時,溢流閥工作正常;而當(dāng)壓力調(diào)整到高于10MPa的任一壓力值時,系統(tǒng)會發(fā)出像吹笛一樣的尖叫聲,此時可看到壓力表指針劇烈振動,并發(fā)現(xiàn)噪聲來自溢流閥。其原因是因為在三級同軸高壓溢流閥中,主閥心與閥體、閥蓋有兩處滑動配合,如果閥體和閥蓋裝配后的內(nèi)孔同軸度超出規(guī)定要求,主閥心就不能靈活地動作,而是貼在內(nèi)孔的某一側(cè)作不正常運動。當(dāng)壓力調(diào)整到一定值時,就必然激起主閥心振動。這種振動不是主閥心在工作運動中出現(xiàn)的常規(guī)振動,而是主閥心卡在某一位置(此時因主閥心同時承受著液壓卡緊力)而激起的高頻振動。這種高頻振動必將引起彈簧、特別是調(diào)壓彈簧的強烈振動,并出現(xiàn)共振噪聲。另外,由于高壓油不通過正常的溢流口溢流,而是通過被卡住的溢流口和內(nèi)泄油道溢回油箱,這股高壓油流將發(fā)出高頻率的流體噪聲。而這種振動和噪聲是在系統(tǒng)特定的運行條件下激發(fā)出來的,這就是為什么在壓力低于10MPa時不發(fā)牛尖叫聲的原因。

  經(jīng)過分析之后,排除故障就有方向了。首先可以調(diào)整閥蓋,因為閥蓋與閥體配合處有調(diào)整余地;裝配時,調(diào)整同軸度,使主閥心能靈活運動,無卡緊現(xiàn)象,然后按裝配工藝要求,依照一定的順序用定轉(zhuǎn)矩扳手?jǐn)Q緊,使擰緊力矩基本相同。當(dāng)閥蓋孔有偏心時,應(yīng)進行修磨,消除偏心。主閥心與閥體配合滑動面若有污物,應(yīng)清洗干凈,目的就是保證主閥心滑動靈活的工作狀態(tài),避免產(chǎn)生振動和噪聲。另外,主閥心上的阻尼孔,在主閥心振動時有阻尼作用,當(dāng)工作油液粘度降低,或溫度過高時,阻尼作用將相應(yīng)減小。因此,選用合適粘度的油液和控制系統(tǒng)溫升過高也有利于減振降噪。

  例389.速度控制回路的故障維修

  故障現(xiàn)象:速度控制回路中速度不穩(wěn)定。

  分析及處理過程:節(jié)流閥前后壓差小致使速度不穩(wěn)定,在圖9-3所示系統(tǒng)中,液壓泵為定量泵,屬于進口節(jié)流調(diào)速系統(tǒng),采用三位四通電動換向閥,中位機能為O型。系統(tǒng)回油路上設(shè)置單向閥以起背壓閥作用。系統(tǒng)的故障是液壓缸推動負(fù)載運動時,運動速度達不到調(diào)定值。經(jīng)檢查,系統(tǒng)中各元件工作正常,油液溫度屬正常范圍。但發(fā)現(xiàn)溢流閥的調(diào)節(jié)壓力只比液壓缸工作壓力高0.3MPa,壓力差值偏小,即溢流閥的調(diào)節(jié)壓力較低,再加上回路中,油液通過換向閥的壓力損失為0.2MPa,這樣造成節(jié)流閥前后壓差值低于0.2-0.3MPa,致使通過節(jié)流閥的流量達不到設(shè)計要求的數(shù)值,于是液壓缸的運動速度就不可能達到調(diào)定值。

  提高溢流閥的調(diào)節(jié)壓力,使節(jié)流閥的前后壓差達到合理壓力值后,故障消除。

  例390. 方向控制回路的故障維修

  故障現(xiàn)象:方向控制回路中滑閥沒有完全回位。

  分析及處理過程:在方向控制回路中,換向閥的滑閥因回位阻力增大而沒有完全回位是最常見的故障,將造成液壓缸回程速度變慢。排除故障首先應(yīng)更換合格的彈簧;如果是由于滑閥精度差,而使徑向卡緊,應(yīng)對滑閥進行修磨或重新配制。一般閥心的圓度和錐度允差為0.003~0.005mm,最好使閥心有微量的錐度,并使它的大端在低壓腔一邊,這樣可以自動減小偏心量,從而減小摩擦力,減小或避免徑向卡緊力。引起卡緊的原因還可能有:臟物進入滑閥縫隙中而使閥心移動困難:間隙配合過小,以致當(dāng)油溫升高時閥心膨脹而卡死;電磁鐵推桿的密封圈處阻力過大,以及安裝緊固電動閥時使閥孔變形等。找到卡緊的原因,就好排除故障了。

  例391.閥換向滯后引起的故障維修

  故障現(xiàn)象:在圖9-4a所示系統(tǒng)中,液壓泵為定量泵,三位四通換向閥中位機能為Y型。系統(tǒng)為進口節(jié)流調(diào)速。液壓缸快進、快退時,二位二通閥接通。系統(tǒng)故障是液壓缸在開始完成快退動作時,首先出現(xiàn)向工件方向前沖,然后再完成快退動作。此種現(xiàn)象影響加工精度,嚴(yán)重時還可能損壞工件和刀具。

  分析及處理過程:從系統(tǒng)中可以看出:在執(zhí)行快退動作時,三位四通電動換向閥和二位二通換向閥必須同時換向。由于三位四通換向閥換向時間的滯后,即在二位二通換向閥接通的一瞬間,有部分壓力油進入液壓缸工作腔,使液壓缸出現(xiàn)前沖。當(dāng)三位四通換向閥換向終了時,壓力油才全部進入液壓缸的有桿腔,無桿腔的油液才經(jīng)二位二通閥回油箱。改進后的系統(tǒng)如圖9-4b所示。在二位二通換向閥和節(jié)流閥上并聯(lián)一個單向閥,液壓缸快退時,無桿腔油液經(jīng)單向閥回油箱,二位二通閥仍處于關(guān)閉狀態(tài),這樣就避免了液壓缸前沖的故障。